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柴油发电机电频率不足故障分析与排除建议

发布时间:2022-06-07        浏览次数:30        返回列表
前言:柴油发电机电频率不足故障分析与排除建议  柴油发电机起动后,发电机发电,但发电频率只能到45HZ  故障分析:   这种故障
柴油发电机电频率不足故障分析与排除建议

柴油发电机电频率不足故障分析与排除建议 

   柴油发电机起动后,发电机发电,但发电频率只能到45HZ  

   故障分析:     这种故障看起来是发电机或发电机控制部分内部有故障,但实际上是由于柴油机燃油供给系统或柴油机的机械故障而引起柴油机转速达不到额定转速后,造成发电频率达不到50HZ  

   故障原因:     1、柴油机有个别汽缸工作不良或不工作 

    2、低压油路部分堵塞   

  3、高压油泵供油量不符合该机的规定要求或高压油泵内部个别柱塞被卡死     4、油路中有空气   

  5、大修的柴油机连杆螺栓用力过大,造成连杆瓦与轴颈结合过紧     6、输油泵工作不良   

  7、个别喷油器不喷油   

  故障排除方法:     1、起动柴油机至转速达700r/min左右,用手触摸各汽缸的排气管,发现6个缸的排气管温度基本相同,这就说明各缸工作正常,可以排除个别汽缸工作不良和不工作的可能   

  2、停机后,检查输油泵进油滤网,发现滤网中没有杂质,应该说工作正常 

    3、对输油泵进行油压试验。先拆下输油泵出油管,再用左手堵住输油泵出油孔,右手反复按压输油泵手柄,对输油泵进行油压试验,通过检查发现输油泵出油的油压基本正常   

  4、装配输油泵出油管后,拆下高压油泵侧盖板,然后起动柴油机,观察是不是高压油泵内柱塞与泵体之间的结合处泄露柴油,检查中没有发现有漏油现象,那么只能认为是在工作中柴油通过输油泵柱塞与柱塞套之间的间隙向高压油泵泵体内窜油,这样造成了低压油路供油不足,使柴油机功率下降,转速达不到额定转速  

   5、更换输油泵后,起动柴油机,提供柴油机转速,操纵手柄达到高转速规定要求后,从转速表观察到转速为1510r/min,给励磁机励磁,发电机发电且频率表显示为50.5HZ。降低转速到发电机频率为50HZ时,给设备供电一切正常,故障即被排除。

     柴油发电机组是在气轮发电机组工作段失电后向保安段供电的重要设备,主要供汽轮机顶轴油泵、交流润滑油泵、发电机空氢侧密封油泵、小机抗燃油泵、润滑油泵、吸送风机油站、磨煤机油站、空预器辅助电机等设备,对于防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损等重大柴油发电机组设备事故具有非同寻常的意义。其工作性质决定了该设备&ldquo养兵千日,用兵一时&rdquo的特点。因而必须具有很高的可靠性。

     例如500KW康明斯柴油发电机组为重庆汽车发动机厂引进美国康明斯发动机有限公司技术生产的KTA19&mdashG2型柴油机,功率664KWh,额定转速1500r/min。进油喷嘴行程7.80mm,进气门间隙0.36mm,排气门间隙

0.69mm,12气缸V型排列,缸径159mm,双进双排气,总排量37.8升。该发动机采用大凸轮设计和独特的PT燃油系统,涡轮增压进气。

     该机组无法启动,怀疑为气缸套被拉,决定对其进行大修。解体前放尽机油时发现油中混有大量柴油,根本无法起到良好的润滑作用。拆除气缸罩壳后发现R3、L4、L5三个气缸的排气口有少量柴油。拆除气缸盖,发现气缸中也有柴油。打开柴油机侧板,拆下连杆瓦,拔出活塞。经检查,连杆瓦有较为严重的磨损。测量活塞环开口间隙为1.20mm,远大于标准(标准为道气环:0.50mm;第二道气环:0.40mm)。因此决定更换活塞环、连杆瓦。

     分析产生油底壳中进柴油的原因有:

     一、PT燃油泵     PT燃油泵的主要作用是将燃油加低压(约0.8~1.2MPa)输送至喷油器。当PT泵联轴器处主轴油封失效时,燃油就会通过此油封,经正时齿轮箱进入油底壳。此时,须更换PT泵主轴油封。

     PT泵出口有一电磁和手动两用切断阀,点火开关打开时,电磁切断阀打开,油路接通;点火开关关闭时,切断阀密封圈在弹簧片作用下关闭,油路切断。当切断阀密封圈失效或者柴油机工作一段时间后由于柴油中有杂质,使电磁阀关闭不严,燃油也会通过切断阀自行流到喷油器,经过燃烧室渗进油底壳。

     二、喷油器     喷油器的作用是将PT泵输出的燃油计量、加压(约110~120MPa)并将其喷入燃烧室。当喷油器喷孔(正常时约为0.2032mm)过大或损伤时,燃油在停机状态下就会滴入燃烧室,渗进油底壳。此时,须拆检、更换不正常的喷油器。如果喷油器上、下两道O形密封圈失效,燃油随时都会通过密封圈进入气门室和燃烧室,继而渗进油康明斯发电机组底壳。

     三、燃油箱     PT燃油系统的燃油箱位置较高,燃油在停机状态下经过浮子油箱和PT泵自行流入喷油器经过燃烧室渗进油底壳。并且,由于油箱位置较高会造成回油不畅,特别是停机后回油压力降低,如果油箱标高过高,回油无法回到油箱,只能经喷油器进入燃烧室进而进入油底壳。

     #1柴油发电机组以及同型号的#2柴油发电机组都曾有过无法停机的故障,由此判断原因一存在,PT泵出口停机阀有故障。

     经检查喷油器喷孔、O形密封圈一切良好,所以原因二不存在。经测量燃油箱油位基本维持在1400mm高度,而喷油嘴标高为1260mm,而此机组为V型12缸布置,主轴每旋转720&deg12个气缸都作一次功,即每60&deg有一个缸作功,因此停机时一定有某个缸的喷油器处于打开位置,加上停机电磁阀不严,柴油就会经PT燃油泵、喷油嘴进入燃烧室,而活塞环开口间隙大,柴油就由此进入油底壳,原因三存在,并为此次故障的主要原因。

     此次检修更换了停机电磁阀,部分的解决了问题,但如果运行时间一长,柴油杂质进入电磁阀,又会出现同样的问题,因此要从根本上解决,还需降低燃油箱的标高,但由于时间原因,#4汽轮机组运行后柴油机组必须进入备用,因此留待下次停机处理。 

    此次故障除柴油机本身的原因外启动马达和蓄电池也有原因,经检验,两个启动马达只有一个能正常工作,进行了更换。而蓄电池组由于不能提供启动所需的功率,也进行了更换。检修后,机组经调试无误,进入正常备用。柴油机油底壳中渗进柴油后,会降低机油粘度和机油压力以及降低机油中各种添加剂的百分百含量;如果渗入量较多,则会酿成柴油机烧瓦、拉缸等重大事故。此次活塞环、连杆瓦磨损严重就是因为机油中混入大量柴油以致无法形成润滑油膜造成运动部件的严重磨损。

为避免此类事故发生,提出以下建议:

     一、根据主油箱高度适当降低燃油箱标高;  

   二、运行人员定期试机启动前应首先检查机油油位、冷却水箱水位;启动后检查水温表之读数、油压表之读数,并进行记录。 

    三、对机组进行定期保养,运行一定的时间后更换冷却液、机油、机油滤芯、柴油滤芯。


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